回轉(zhuǎn)窯窯尾密封處吐灰不但影響到窯的產(chǎn)量和質(zhì)量,而且因?yàn)槿敫G料是已經(jīng)分解的物料,密度小、溫度高,突出后可沖高十幾米,嚴(yán)重影響環(huán)境衛(wèi)生,擾亂居民正常生活秩序。遇到這種情況怎么辦呢?就此問(wèn)題,記者專(zhuān)門(mén)請(qǐng)教了回轉(zhuǎn)窯專(zhuān)家紅星機(jī)器李工程師。
李工表示,回轉(zhuǎn)窯窯尾吐灰吐出來(lái)的灰溫度高,濟(jì)南處理,用鏟車(chē)鏟刀其他窯砂巖庫(kù)中優(yōu)惠造成稱(chēng)料成分波動(dòng)大,影響其他窯熟料質(zhì)量的穩(wěn)定,因此,建議對(duì)出現(xiàn)這種狀況的回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行改造。
李工表示,之前也有客戶(hù)遇到這種狀況,下面就以某廠回轉(zhuǎn)窯遭遇的問(wèn)題為例來(lái)說(shuō)一說(shuō)回轉(zhuǎn)窯吐灰的問(wèn)題。
該回轉(zhuǎn)窯建設(shè)時(shí)為了節(jié)約資金利用了原來(lái)老窯的一段筒體,兩端大,中間小,因?yàn)樾谐獭皢♀彙毙胃G,在離窯尾密封5m處形成一道“坎”,高差為150mm,當(dāng)窯運(yùn)行時(shí)料層比正常窯內(nèi)料層要高得多,超過(guò)后窯口后,就從窯尾密封處漏出,這是窯尾吐灰根本的原因。
另外,窯尾密封經(jīng)常損壞也是造成窯尾吐灰的一個(gè)原因。原設(shè)計(jì)窯尾采用石墨塊密封,因其經(jīng)常破損而掉落,大修前已全部掉光,使窯尾密封處縫隙過(guò)大,加劇了漏風(fēng)和漏料現(xiàn)象。
還有窯尾煙室喂料托板上的澆注料損壞后托板全掉,造成物料不能正常落入窯內(nèi),有一部分料直接落在窯尾密封部位,此時(shí)吐灰現(xiàn)象特別嚴(yán)重,不得不停窯檢修。
改造措施:為了保證物料不高于后窯口,采取縮小后窯口直徑的措施,具體做法是將后窯口處的澆注料加厚,使后窯口內(nèi)部直徑比原來(lái)縮小了100mm。同時(shí)將原有窯尾喂料托板澆注料打掉后上移50mm,再重新澆注,否則,加厚的后窯口將與托板相擦碰而導(dǎo)致托板和后窯口損壞。
另外,原彈簧壓緊石墨式密封改為彈簧壓緊端面式密封,效果較好。
改造后的回轉(zhuǎn)窯投料使用一個(gè)多月一直沒(méi)有出現(xiàn)吐灰現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期目的,不僅改善了周?chē)沫h(huán)境衛(wèi)生,而且再也不用擔(dān)心窯尾吐灰被迫減少投料量,回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量也得到大幅度提高,熟料質(zhì)量也有顯著提高,大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
紅星機(jī)器在回轉(zhuǎn)窯的設(shè)計(jì)和制造等方面都取得了非常優(yōu)異的成果,歡迎新老客戶(hù)到廠咨詢(xún)選購(gòu)。